金陵石化投用催化先进控制系统见奇效 3月8日,金陵石化Ⅰ催化装置操中控室门前,蓝色记录牌格外显眼,上面大红数字显示装置安稳运行“2593”天,中控室里内操DCS操作显得很轻松,生产平稳有序。 近年来,金陵石化不断推进智能化企业建设。今年1月,Ⅰ催化装置正式投入了APC先进控制系统。两个月的运行结果表明,系统自动化程度高,装置优化效果显著,生产平稳率100%、内操劳动强度减半、长治专业癫痫医院产品质量优化点降低90%。 生产安稳 平稳率100% 3月8日9:00,Ⅰ催化装置中控室1号DCS电脑监视屏上,吸收稳定单元控制器中吸收塔顶温度T106-1显示28℃,波动非常小。 “引入APC系统后,装置生产平稳率始终保持100%。”Ⅰ催化装置主管包江滔高兴地说。 包主管介绍,T106-1给定范围是26~30℃,通过APC系统调节中段循环流量及补吸收剂量来实现控制。此时,在DCS控制面版中,两个流量分别稳定在每小时71立方米和29立方米。温度波动,APC调节流量,稳定温度。 据介绍,APC是英文Advanced Process Control的缩写,即先进控制系统,是结合工艺、仪表、计算机的一种现代控制系统。系统可在复杂的生产情况下,实现控制过程的智能判断与自动调节,稳定生产,减少波动,降低劳动强度,达到提质增效的目的。 2013年5月,该公司1号催装置启动APC项目,通过对装置工艺、仪表和控制系统调研后,步入设计阶段,并逐步完善。2015年7月,进入实施阶段,先后完成了现场基础仪表PID回路整定、阶跃测试、模型辨识、系统集成与调试、人员培训等工作。2015年10月上线试运行,经过不断优化后,今年1月6日正式投用。 目前,Ⅰ催化APC先进系统运行稳定,各变量逻辑关系清晰,实现了常规控制与先进控制的顺畅切换,保证在各种控制回路硬件故障的情况下,生产安全和稳定,工艺平稳率从99.95%提高至100%。 智能化操作 劳动强度降50% 3月8日中午白班,炼油二部Ⅰ催化工艺五班内操邓钢,在DCS屏前很少手动操作,显得非常轻松。 “我们原来也很怀疑,现在,给定参数后,APC系统自动调节,相比过去操作强度减少一半。有时,一个班下来都不需要手动调整参数。”邓钢满意介绍。 Ⅰ催化装置自APC系统嵌入DCS系统后,操作人员根据工艺要求,给定控制的参数范围,系统自动调节,不会超标运行。难怪,内操盯屏时间少了,原来有一个APC“助手”智能化操作帮忙,他们有时间多看看室内的绿植花草,防止眼睛过度疲劳。 不过,APC系统对装置的DCS控制系统要求较高,仪表自动化程高、调节机构灵敏。但是,随着企业推进智能化工厂建设,感受到APC系统的好处后,大型企业正积极投入资金,推广应用,实践表明,每套装置基本上半年可收回投资。 1癫痫能治疗吗号催化装置,在引入APC系统过程中,挖掘了DCS系统的潜力,并优化调节机构,使单变量控制发展到多变量预估控制,让装置最佳运行,全力挖潜增效。 “生产中不出现断水、晃电、无料等突发事件,系统运行非常稳定。”装置工艺员小娄介绍,“如果出现紧急情况,可以一键摘除系统转入手动操作。” 随后,他分别演示了吸收塔监视屏中,T303单点和全部控制点的摘除,1秒到位,这样可以及时应对突发事件。 在现场近2小时的观察,各监视屏内操基本上没有手动调整参数,“智能机器”正代替他们工作,逐步实现向“黑屏”操作过渡。 质量稳定,日优化点减少18个 “系统每30秒钟自动调整一次,修正偏差,保证产品质量全部合格。”包主管介绍。 当天,DCS显示稳定汽油蒸汽压84.5千帕,为了保持蒸汽压稳定在84~85千帕范围,APC系统通过自动调节变量进行控制。其中,关键因素是塔底温控TIC302数据,在调节面板上看到,当温度上升1℃时,汽油蒸汽压下降1.25千帕,只要参数不符要求,AP癫痫病的急救C系统便自动调节TIC302温度,控制产品质量。 目前,装置生产在正常条件下,APC先进控制系统投运平均率大于95%以上,关键变量抗干扰能力明显增强,恢复时间短且波动幅度小,汽油干点、蒸汽压等产品质癫痫病发作预防措施量参数稳定,日优化指标点从过去20个降至2个,波动操作大幅减少。 “近来年,公司3号催化、4号常减压、2号连续重整、烷基苯等7套装置,已投入了APC系统。”该公司信息与计量中心专家张卫东介绍。随着智能化企业不断建设,金陵石化越来越多的装置将引入APC系统,更好地稳定装置生产、优化产品结构、降低劳动强度,助力企业节能降耗,提质增效。 上一篇:镜头下的富士康自动化车间 下一篇:安防监控市场面临新转折 |
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